变压器有载分接开关的常见故障及对策(四)

学术论文 2014-01-08 10:01:03
    防止有载开关连调
    有载开关电动机构的控制回路是按级进操作设计的,电动操作时每按一次调压按钮,只能调整一个分头。但是有些国产有载开关在运行中却经常发生按一下调压按钮连续调多个分头的异常情况,我们称之为连调或连动。有载开关频繁的发生连调使调压操作不能正常进行,影响电网的电压质量,有时还会造成有载开关的损坏。有载开关连调的缺陷大部分发生在SYXZ型有载开关。
    解决有载开关连调的问题,一般采取的方法是清擦交流接触器衔铁上的油,然后用挫刀在衔铁的接触面上锉几道浅沟,增加接触面的气隙,减少剩磁。以上方法能在一定程度上降低连调的次数,但远没有达到彻底解决问题,为此,从控制电路上进行了一些改进,使控制电路有防止连调的功能。
    改进的控制电路增加了一个用于连调的闭锁调压的继电器ZJ,把原有电路中不用的顺序开关1XK和2XK的开接点分别与交流接触器的开接点1C和2C串连就构成了一个有载开关连调的检测回路。当电路正常时, 1XK(2XK)的闭接点断开后, IC(2C)的线圈断电返回,当1XK(2XK)的开接点闭合时,1C(2C)的开接点已经断开,继电器 ZJ就不会起动。而发生连调时,当1XK(2XK)的开接点闭合时,1IC(2C)的开接点没有断开,使ZJ线圈起动,ZJ的闭接点同时断开调压控制回路和电动机回路,使电动机停转,起到了制止连调的作用,当1C(2C)没有返回对,继电器 ZJ能靠自身的开接点保持对调压的闭锁状态,只有当lC(2C)返回断开后,ZJ才会断电复归,使控制回路和电动机回路恢复原有通路。
    M型有载开关从级进凸轮开关和交流接触器的配合有了很大改进,并有防止连调的级进继电器,因此连调现象不容易发生。但是也发现过个别连调的例子,其原因如下:
    电动机构中的三个级进凸轮开关 S11、 S12、 S13是按一定的顺序开合的,当级进凸轮开关的固定螺丝没有拧紧时,由于运输或运行中的震动,使凸轮开关的位置移动,电动调压时S13由于松动而不能闭合,电路中的级进继电器 K11就不能启动,无法断开交流接触器 K1或K2的线圈自保持回路,导致连调不停,因此,解决的办法就是重新调整和紧固凸轮开关,保持正常的动作顺序。
    有载开关电动机构的其他缺陷
    电动机构的运行缺陷是有载开关日常检修的主要内容,除了以上介绍的电气限位和机械限位故障,以及电动操作发生连调的问题以外,电动机构还有一些其他问题,以下对一些影响运行的主要缺陷进行介绍:
    ⑴ SYXZ型有载开关的调压电动机烧毁
    该型有载开关的调压电动机损坏率较高的原因除了电动机的质量因素外还有:
    电源缺相——由于电动机构没有断相保护,当电源两相时如果进行电动调压就会使电动机长时间缺相运行而过热烧毁。
    制动线圈烧坏——使调压时刹车制动装置不能松开,电动机过载而饶坏。
    电动机构的力矩过大——当电动机构的传动齿轮或蜗轮、蜗杆因缺少润滑油或磨损严重时;当蜗杆两端的轴承损坏时,电动机构中力矩加大,电动机过载运行时间过长而烧毁。
    机械限位起制动摔用——电动机构发生连调;电气限位失灵;机械限位装置须起后不复位造成机械限位对电动机起制动作用时,电动机短路烧毁。
    有载开关内部故障一——有载开关的内部机械部件出现故障造成力矩加大,使电动机烧毁。
    总之,调压电动机烧毁后,不能只简单地更换电机,应找出具体的原因进行处理,特别要防止有载开关内部原因造成的故障。
    ⑵国产的 DCJ10型电动机构的主要缺陷
    在 DCJ10型电动机的新品检查和运行中,我们多次发现电动刹车失灵,或调压过程中继电器跳跃造成自动开关跳闸的情况。经我们检查发现,其原因多是由于级进凸轮开关的顺序不正确引起的。在调压开始时,凸轮接点 S11或 S12应该比 S13的开接点先闭合,而有的开关由于螺丝松动或其他原因顺序不对,造成 S11或S12略退于 S13的动作,使交流接触器 K1或 K2在调压过程中有一次间断,也使 K11和K3有跳跃的现象,在继电器反复吸合、断开的过程中电动机的启动电流使短路刹车接点放弧,由于 B系列的交流接触器辅助接点容量太小,很容易烧毁接点,使刹车失灵,再调压就不能停在正常的位置。在接点放弧烧毁时,常伴随自动开关的跳闸。以上的缺陷主要是级进开关没有调整好,只要按图上的顺序调整,就可以恢复正常,然后要更换短路刹车接点。
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