长钢公司炼钢厂八号转炉炉龄首破三万炉
日前,运行两年时间的长钢公司炼钢厂8号转炉炉龄达30588炉次,创三座转炉投产以来最好水平,处于国内同行业同类型转炉先进水平,有效提高了产能,降低了成本。
追求安全、经济炉龄是当今钢铁行业提产能、降成本、提高综合管理水平的有效途径。长钢公司炼钢厂把高炉视为“生命”和“饭碗”,严管理,以“炉子安全经济运行”为第一原则,从8号转炉炉役前、中、后期制定不同的管理措施,实行“包炉”负责制和“炉炉观察、人人操心、班班考核、日日小结”闭环式管理,对溅渣效果差、补护炉不及时的班组进行通报批评,对当班炼钢工、操枪工、摇炉工等关键岗位人员进行严格考核;技术人员针对不同铁水条件下的操作、护炉进行专题研究、跟踪解决;厂领导每月不定期组织对三座转炉运行情况进行专题分析与指导。
精操作,以“标准化操作”为第一条件,在铁水条件不断变化的情况下,在转炉各岗位大力推行标准化操作,稳定装入量,提高装准率,为稳定冶炼操作创造先决条件;优化造渣制度,开吹前适量加入石灰、轻烧白云石等原料,控制造渣料总加入量,减轻前期渣对炉衬的侵蚀;根据化渣情况及过程温度,适当加入化渣冷料,合理控制终渣碱度;严格终点控制,提高终点成分、温度双命中率,保证碳、温协调控制,保持稳定、合理的炉型。
细维护,以“炉衬零侵蚀”为第一目标,在炉役前、中、后期科学选择不同的补护炉方法,即根据铁水条件变化,严格执行溅渣护炉技术,充分保证溅渣所需氮气压力、枪位和时间,并在溅完渣后采用“摇炉挂渣”法适时维护炉子;每班根据炉衬侵蚀情况,对易侵蚀的炉子前大面、出钢口部位、耳轴两侧采用生铁块补炉法、喷补或热补料补炉法,提高了炉衬寿命,增加了产能,节省了补炉料,降低了成本。
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